火电厂脱硫系统石膏脱水困难案例分析及对策
石灰石-石膏湿法烟气脱硫是目前应用很广泛的一种脱硫技术,其原理是采用石灰粉制成浆液作为脱硫吸收剂,其与进入吸收塔的烟气逆流接触烟气中的SO2与浆液中的氢氧化钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应,最终生成石膏。
石膏浆液脱水是石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置中必不可少的环节。若塔内浆液不能正常脱水,随着反应的进行,塔内只有石灰浆液加入而没有石膏浆液排出,其结果将导致一系列问题的发生:浆液密度越来越大,塔内浆液液位升高甚至出现溢流,循环泵电流和氧化风机电流增大,搅拌装置超负荷运行,塔底出现大量沉淀,管路堵塞、磨损严重等,并最终导致系统被迫停运。
由此可见,石膏脱水系统的正常运行是脱硫系统运行中极为重要的一环,因而成为近年来研究的热点。本文结合山西大土河焦化有限责任公司热电一分厂3x75t/h循环流化床锅炉石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统石膏脱水困难的实例,对石膏脱水系统是否出现异常提出了一种简单有效的定性分析判断方法及解决问题的对策。
1工程概况
山西大土河焦化有限责任公司热电一分厂3x75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫系统选择传统的石灰石-石膏湿法,工艺参数如表1所示。
表1:3x75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫系统工艺参数
脱硫系统采用1炉1塔,3套系统共用1套石灰制浆系统,2台氧化风机(1用1备)和1套石膏脱水系统,工艺流程如图1所示。
图1脱硫工艺流程
石灰粉在化灰池中制成质量分数为5%-10%的浆液,配制好的浆液送入石灰供浆箱待用。锅炉烟气经电除尘后,进入脱硫塔与石灰浆液逆流接触脱除SO2。正常运行时,塔内液位控制在5m左右,塔内浆液pH值控制在5.8~6.5,石膏脱水系统采用二级脱水工艺,石膏浆液先经过旋流器进行一级脱水,石膏浆液质量升数由20%-25%浓缩至40%-50%。然后由石膏旋流器底部落入真空皮带脱水机进行二级脱水,从而得到含水率较低的石膏。