高标准污水处理厂提标改造工程的设计与调试运
1工程改造设计情况
根据出水水质要求,改造工程的设计思路为二级处理阶段实现氨氮及COD的最终降解,同时最大限度地实现总氮和总磷的去除;深度处理部分实现截留SS、进一步的出水把关作用。
1.1生物池改造设计
提标改造工程以二级生化处理强化脱氮除磷为目的,将原氧化沟工艺改造成以A2/O工艺为特征的工艺流程。将现况氧化沟划分出功能区独立的缺氧区和好氧区,利用原有氧化沟停留时间较长的优势,在满足硝化反应的基础上,为反硝化过程提供更大的池容,以强化反硝化过程。同时,在好氧区与缺氧区之间设置了好氧/缺氧可调节段,可根据操作环境和进水水质变化进行功能区的调整,使系统具有更强的稳定性和更大的操作灵活性。
在好氧池末端设置后置反硝化区,其作用为降低进入回流污泥中的溶解氧、为缺氧池提供更好的运行环境,以及提供内源后置反硝化的反应条件。
对二级生物处理系统的改造和优化是提标改造工程的重中之重,直接决定改造工程的效果和成败。
1.2深度处理工程设计
结合氧化池改造及运行出水预测,对比出水目标分析深度处理部分的功能需求,确定本工程深度处理采用反硝化过滤+脱色和消毒的工艺流程,具体见图1,主要单体的设计参数见表1。
工程设计采用现场中试验证了反硝化滤池的工艺参数和适用条件,结合现场条件,最终通过工程招标确定深度处理的流程,即深度处理分为两路系统,一路为10×104m3/d一期工程二级出水进入生物滤池,出水经过现况V型滤池过滤、臭氧脱色和次氯酸钠消毒后,部分用于城市景观河道补水,超出需求部分排放南淝河;另外一期其余部分出水通过溢流井会同全部二期出水,进入活性砂滤池,出水经过紫外消毒后排放南淝河;部分出水用作厂区回用水,用于绿化、脱水机冲洗、臭氧循环冷却以及加药稀释用水等。
根据深度处理工程实施后新增污泥量的情况,对脱水机房进行扩建以及设备更新,同时增设污泥料仓。
2调试运行情况
2.1活性砂滤池
活性砂滤池调试工作在3月初开始,调试期间进水温度为13.8~21.8℃,进水量由10×104m3/d逐渐提高到设计规模20×104m3/d。根据调试进展情况,每天取样1~2次,按照国家标准方法进行分析化验。开始投加反硝化碳源后,基本在1周左右完成挂膜并产生明显的反硝化效果。调试期间,活性砂滤池进出水中总氮、氨氮、COD和总磷的变化情况见表2。