1000MW燃煤机组烟气超低排放脱硝及锅炉辅机改造
按照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)的规定,自2015年1月1日起,新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度排放值见表1,其中重点地区执行大气污染物特别排放限值。除广西、重庆、四川、贵州以外,新建的燃煤锅炉的排放限值见表2。大唐国际潮州发电责任有限公司(以下简称“潮州发电公司”)为达到相应标准,降低排放浓度,于2015年6月对1000MW超超临界机组3#机组进行了超低排放改造。
表1《火电厂大气污染物排放标准》新建燃煤锅炉大气污染物排放限值
表2《煤电节能减排升级与改造行动计划》新建燃煤锅炉大气污染物排放限值mg/Nm3
1主要设备及环保设施概述
潮州发电公司1000MW超超临界燃煤发电机组主要设备及环保设施概况如下。
锅炉:潮州发电公司1000MW锅炉型号为HG-3110/26.15-YM3。超超临界变压运行一次上升直流炉、垂直管圈水冷壁、一次再热、单炉膛、燃烧器双切圆布置、露天布置、平衡通风、固态排渣、全钢结构、全悬吊结构Π型锅炉。
脱硝装置:潮州发电公司3#机组脱硝采用低氮燃烧+选择性催化还原法()工艺。催化剂高含尘布置,SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,不设旁路系统。催化剂层数按“2+1”设置(第3层为预留空间),催化剂采用蜂窝型式。脱硝还原剂采用液氨。
引风机与增压风机:潮州发电公司3#机组原设置2台锅炉引风机和2台脱硫增压风机。引风机为成都电力机械厂生产的静叶可调轴流风机,电机额定功率7700kW;增压风机为上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流风机,电机额定功率2350kW。
2改造前脱硝系统运行状况
2.1脱硝系统运行状况
改造前SCR入口NOx浓度约为300mg/Nm3,效率维持在80%左右;SCR出口NOx浓度约为60mg/Nm3,满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2003)要求,但是不满足超低排放要求,即NOx排放浓度≤50mg/Nm3的要求。脱硝运行状况见图1。
图1改造前1000MW机组SCR出入口NOx浓度曲线图
图1催化剂外观情况