焦炉烟气脱硫脱硝工艺优化
河钢唐钢现有7m焦炉2座,设计焦炭产能150万t/a。炼焦生产过程中排放的烟气中含有NOx、SO2等污染物,污染了周边环境。为有效治理炼焦烟气污染物,在原有焦炉上,增设了焦炉烟气脱硫脱硝装置,采用了旋转喷雾半干法脱硫+。本文主要分析了该装置自2017年8月运行以来的脱硫脱硝工艺存在的问题并提出了优化措施,为今后焦化行业脱硫脱硝工艺的稳定运行提供借鉴。
1工艺流程及运行中存在的问题
1.1工艺流程
焦炉烟气脱硫脱硝装置采用半干法脱硫+SCR脱硝除尘技术路线(见图1),净化后烟气通过引风机送回焦炉烟囱。在焦炉烟道开孔,设置闸板,取气接入半干法脱硫塔,焦炉烟气从脱硫塔上部烟气分配器进入塔体,与经雾化的脱硫剂在塔内充分接触,迅速完成物理、化学反应,达到脱除SO2及其他酸性介质的目的。脱除SO2后的干燥含尘烟气排出脱硫塔,进入布袋除尘器进行除尘处理,烟气中的干燥颗粒物先被除尘布袋收集,除尘后的烟气进入脱硝仓,NOx和喷入的氨气在催化剂作用下发生催化还原反应,脱除NOx,最终达到净化烟气的目的。
图1脱硫脱硝工艺流程
1.2焦炉烟气指标
脱硫脱硝处理前后,烟气指标如表1所示。
表1处理前后焦炉烟气指标
1.3存在的问题
脱硫脱硝装置运行以来,整体较为平稳。但还有较大提升空间,后续在脱硫喷浆技术、催化剂温度、焦炉加热制度、脱硝装置密封、热风炉风量调整等方面进行了工艺优化和设备改造。
2优化措施
2.1工艺优化
2.1.1脱硫剂制备及喷浆技术
利用Na2CO3溶液作为脱硫剂,采用雾化器旋转喷雾进行脱硫,将出口在线SO2浓度控制在10~12mg/m3,合理控制碱液密度在1200~1250kg/m3,通过调节脱硫溶液喷浆量,实现既满足超低排放限值SO2<15mg/m3要求,又减少脱硫剂用量的目的。